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南京中聯(lián)煙氣脫硝技術(shù) Project Cases

HJ煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)在南京中聯(lián)水泥有限公司5000T/D生產(chǎn)線脫硝技改后,使噴氨量由0.8—1.0L/h降至0.7—0.8L/h,熟料3天強度由29Mpa提高至30Mpa,NOX排放量由200mg/Nm3降至80mg/Nm3,顯著的技改效果得到了南京中聯(lián)水泥的一致好評!

具體技術(shù)參數(shù)對比表詳見如下:

主要參數(shù)

煙氣脫硝改造前

煙氣脫硝改造后

頭煤量(t/h)

14.5

14.3

尾煤量(t/h)

16.0

15.9

投料量(t/h)

395

398

二次風溫(℃)

1050±30

1080±20

三次風溫(℃)

950±30

980±20

C1出口溫度(℃)

300±5

300±5

窯尾溫度(℃)

<1030

<1030

NOX考核環(huán)保標準(mg/Nm3

100

100

NOX實際控制標準(mg/Nm3

200

80

氨水使用量(L/h)

范圍 0.8L/h-1.0L/h

范圍 0.7L/h-0.8L/h

煙氣排放O2含量(%)

10.0—12.0

10.0—12.0

熟料KH值

0.90±0.02

0.90±0.02

熟料三天強度(Mpa)

29

30

熟料28天強度(Mpa)

58

58

噸熟料標煤耗(Kg)

107

107

強化分解
煤粉

HJ煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)采用分解爐高強還原燃燒控制技術(shù)和窯頭窯尾用煤量優(yōu)化控制技術(shù),使煤粉在分解爐內(nèi)全部分解,形成大量的CO、CHi、H2、HCN和固定碳等還原劑,將窯內(nèi)產(chǎn)生的熱力型NOX強力還原成N2。從而大幅度減少窯尾煙氣的NOX含量,達到脫硝的目的。

窯頭窯尾
用煤優(yōu)化控制

HJ煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)調(diào)整合適的頭尾煤用量比例,適當減低頭煤用量;在降低頭煤的同時,保證窯煅燒的正常進行,煤耗下降;增加分解爐用煤比例的同時,保證不過燒,預熱器分解爐不結(jié)皮堵塞,同時達到強化煅燒的目的。

吸收還原區(qū)
高溫

四級旋風筒下料管對分解爐下料點位于三次風管之上,高于三次風管0.5米以上。將每列單管下料,更改為雙管下料。每單列增加一套分料閥、翻板閥、撒料箱及相應(yīng)的下料管延長。目的是將相對低溫物料下移,吸收還原區(qū)高溫,凝聚窯氣中析出的堿硫等有害成分,防止結(jié)皮的發(fā)生。

產(chǎn)品知識 Product Knowledge

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