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成縣祁連山煙氣脫硝技術(shù) Project Cases

成縣祁連山水泥有限公司5000T/D生產(chǎn)線進(jìn)行煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)技術(shù)改造以來,在保證NOX實(shí)際控制標(biāo)準(zhǔn)為300mg/Nm3不變的基礎(chǔ)上,氨水用量由800L/h降低至50L/h,節(jié)約了大量的氨水費(fèi)用;投料量由430t/h提高至445t/h,日產(chǎn)量得到大幅度提高;熟料3天強(qiáng)度由29Mpa提高至30Mpa,熟料質(zhì)量也得到一定的提升。

具體技術(shù)參數(shù)對比表詳見如下:

主要參數(shù)

煙氣脫硝改造前

煙氣脫硝改造后

頭煤量(t/h)

10.8

11

尾煤量(t/h)

20

21.5

投料量(t/h)

430

445

二次風(fēng)溫(℃)

1200

1200

三次風(fēng)溫(℃)

860

860

C1出口溫度(℃)

309

305

窯尾溫度(℃)

1130

1130

NOX考核環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

300

300

NOX實(shí)際控制標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

300

300

氨水使用量(T/h)

800

50

煙氣排放O2含量(%)

8

8

熟料KH值

0.870

0.880

熟料三天強(qiáng)度(Mpa)

29

30

噸熟料標(biāo)煤耗(Kg)

102

102

窯頭窯尾用煤優(yōu)化控制

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)調(diào)整合適的頭尾煤用量比例,保證窯煅燒的正常進(jìn)行;增加分解爐用煤比例的同時(shí),保證不過燒,預(yù)熱器分解爐不結(jié)皮堵塞,同時(shí)達(dá)到強(qiáng)化煅燒的目的。

提高煤粉分解效果

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)采用專用強(qiáng)旋流擴(kuò)散型煤粉燃燒器,使擴(kuò)散的煤粉以一定速度旋流進(jìn)入強(qiáng)力還原區(qū),提高煤粉的分解效果,以產(chǎn)生更多的還原氣氛。

提高生料分解率

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)需對現(xiàn)有窯尾分解爐系統(tǒng)進(jìn)行局部改造,以使在分解爐區(qū)形成強(qiáng)力還原區(qū),同時(shí)提高生料的分解率,提高產(chǎn)量。

產(chǎn)品知識 Product Knowledge

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