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長(zhǎng)興南方煙氣脫硝技術(shù) Project Cases

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)在長(zhǎng)興南方水泥有限公司2500T/D生產(chǎn)線脫硝技改以來(lái),在NOX指標(biāo)控制為280mg/Nm3情況下,氨水用量改造前為400L/H,改造后為200L/H,直接節(jié)約氨水用量200L/H。NOX 可穩(wěn)定控制在100mg/Nm3以內(nèi),且氨水用量在500L/H。

具體技術(shù)參數(shù)對(duì)比表詳見如下:

主要參數(shù)

煙氣脫硝改造前

煙氣脫硝改造后

頭煤量(t/h)

6.5

6.2

尾煤量(t/h)

12.6

12.6

投料量(t/h)

215

215

二次風(fēng)溫(℃)

1150

1130

三次風(fēng)溫(℃)

950

950

C1出口溫度(℃)

345

355

窯尾溫度(℃)

1130

1100

NOX考核環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

320

320

NOX實(shí)際控制標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

280

280

氨水使用量(L/h)

400

200

煙氣排放O2含量(%)

8.5

8

熟料KH值

0.91

0.91

熟料三天強(qiáng)度(Mpa)

31

31

分解爐高強(qiáng)還原脫硝

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)的全部窯尾用煤構(gòu)成一個(gè)高強(qiáng)還原區(qū),將窯頭高溫煅燒形成的熱力型NOx高效還原。根據(jù)這一原理設(shè)計(jì)出的煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)無(wú)分風(fēng)、分煤工藝,一方面將氮氧化物在燃燒過程中還原脫出,另一方面可將入窯物料在不結(jié)皮堵塞的條件下提高分解率和溫度,形成分解爐高強(qiáng)還原燃燒控制技術(shù)。

高效節(jié)氨分體計(jì)量式氨水噴射系統(tǒng)

采用分體計(jì)量式氨水噴射系統(tǒng)可有效解決氨水噴槍流量分配不均問題,保證每個(gè)氨水噴槍的物化效果,提高脫硝效率,降低氨水的使用量。

窯尾燃燒器改造有效提高煤粉燃盡率

HJ窯尾強(qiáng)旋流燃燒器入分解爐的煤粉擴(kuò)散均勻,與分解爐內(nèi)高溫氣體充分混合,提高和改善了火焰根部的環(huán)境和溫度,使煤粉在燃燒器出口就能迅速燃燒,提高分解爐內(nèi)溫度,有效提高煤粉燃盡率及物料分解效率。

產(chǎn)品知識(shí) Product Knowledge

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