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中材安徽水泥煙氣脫硝技術(shù) Project Cases

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)在中材安徽水泥有限公司5000T/D水泥生產(chǎn)線進行脫硝技改以來,氨水用量由0.8T/H降低至0.6gT/H,氨水用量得到有效降低的同時,也大大降低了氮氧化物排放量。

具體技術(shù)參數(shù)對比表詳見如下:

主要參數(shù)

煙氣脫硝改造前

煙氣脫硝改造后

頭煤量(t/h)

11.5

11.5

尾煤量(t/h)

15.1

15.1

投料量(t/h)

410

410

二次風(fēng)溫(℃)

1150

1150

三次風(fēng)溫(℃)

880

880

C1出口溫度(℃)

330

325

窯尾溫度(℃)

1010

1010

NOX考核環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

320

320

NOX實際控制標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

≤300

≤300

氨水使用量(L/h)

0.8—1.0

0.4—0.5

煙氣排放O2含量(%)

8.4—9.0

8.4—9.0

熟料KH值

0.91

0.91

熟料三天強度(Mpa)

30

30

節(jié)能、提產(chǎn),減少空氣污染

在可不增加成本,增強水泥煅燒性能的前提下,NOx排放濃度大幅度降低,可達到少用氨水、尿素、催化劑等條件下,降低氨水用量50%以上,NOx排放濃度大幅度降低達到環(huán)保要求。同時大幅節(jié)能、提產(chǎn),大大減少了對空氣的污染。

煤粉分解完全,降低氨水用量

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)采用分解爐高強還原燃燒控制技術(shù)和窯頭窯尾用煤量優(yōu)化控制技術(shù),使煤粉在分解爐內(nèi)全部分解,形成大量的CO、H2、HCN和固定碳等還原劑,將窯內(nèi)產(chǎn)生的熱力型NOx強力還原成N2。從而大幅度減少窯尾煙氣的NOx含量,達到脫硝的目的,降低氨水用量50%以上。

節(jié)約煤耗,降低生產(chǎn)成本

分解爐燃盡率、熱效率高,在降低NOx排放的同時大幅降低煤耗,節(jié)約實物煤耗5-20kg/t。 由于燃燒效率的有效提高,使得分解爐對煤種的適應(yīng)性得到很大的增強,特別是可以使用低劣煤及揮發(fā)很低的煤種,因而可降低水泥熟料的生產(chǎn)成本。

產(chǎn)品知識 Product Knowledge

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