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銅陵上峰水泥煙氣脫硝技術(shù) Project Cases

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)在銅陵上峰水泥股份有限公司4500T/D水泥生產(chǎn)線進(jìn)行脫硝技改,改造前NOX指標(biāo)控制為200mg/Nm3,氨水用量為0.78t/h,改造后,氮氧化物排放濃度穩(wěn)定控制在100mg/Nm3以內(nèi),氨水用量0.62t/h,最大限度的實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)和環(huán)保的雙贏。
 

具體技術(shù)參數(shù)對(duì)比表詳見如下:

主要參數(shù)

煙氣脫硝改造前

煙氣脫硝改造后

頭煤量(t/h)

12.8

12.8

尾煤量(t/h)

22.5

22.0

投料量(t/h)

395

400

二次風(fēng)溫(℃)

1127

1148

三次風(fēng)溫(℃)

900

917

C1出口溫度(℃)

342

335

窯尾溫度(℃)

1085

1121

NOX考核環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

200

100

NOX實(shí)際控制標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

150

100

氨水使用量(t/h)

0.7

0.62

煙氣排放O2含量(%)

8.78

8.84

熟料KH值

0.909

0.898

熟料三天強(qiáng)度(Mpa)

-

-

燃燒效率高
結(jié)皮堵塞幾率低

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)的全部窯尾用煤構(gòu)成一個(gè)高強(qiáng)還原區(qū),將窯頭高溫煅燒形成的熱力型NOx高效還原。根據(jù)這一原理設(shè)計(jì)出的煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)無分風(fēng)、分煤工藝,一方面將氮氧化物在燃燒過程中還原脫出,另一方面可將入窯物料在不結(jié)皮堵塞的條件下提高分解率和溫度,形成分解爐高強(qiáng)還原燃燒控制技術(shù)。
 

降低氨水用量60%以上

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)可達(dá)到少用氨水、尿素、催化劑等條件下,降低氨水用量60%以上,同時(shí)可大幅節(jié)煤,且能適應(yīng)煤質(zhì)變化,可解決低劣及高硫煤資源在新型干法水泥工業(yè)中的應(yīng)用問題。
 

可降低水泥熟料的生產(chǎn)成本

采用煤的預(yù)燃及強(qiáng)化燃燒技術(shù),可使窯產(chǎn)量大幅提高5%以上;分解爐對(duì)煤種的適應(yīng)性強(qiáng),特別適用于低劣煤及揮發(fā)很低的煤種(如無煙煤,高灰份(45%)低質(zhì)煤、高硫煤等),降低水泥熟料的生產(chǎn)成本。
 

產(chǎn)品知識(shí) Product Knowledge

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