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左權(quán)金隅煙氣脫硝技術(shù) Project Cases

匯金煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)在左權(quán)金隅水泥有限公司3200T/D生產(chǎn)線脫硝技改以來,氨水用量從0.5m3/h降至0.2m3/h,實(shí)際節(jié)約0.3m3/h,節(jié)約氨水效果高達(dá)60%。并且在降低氨水使用量的基礎(chǔ)上,將NOX排放指標(biāo)控制在300mg/Nm3以內(nèi)。

具體技術(shù)參數(shù)對比表詳見如下:

主要參數(shù)

煙氣脫硝改造前

煙氣脫硝改造后

頭煤量(t/h)

6.8

6.8

尾煤量(t/h)

10.9

10.9

投料量(t/h)

251

245

二次風(fēng)溫(℃)

1110

1110

三次風(fēng)溫(℃)

850

850

C1出口溫度(℃)

310

310

窯尾溫度(℃)

1200

1200

NOX考核環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

400

400

NOX實(shí)際控制標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

300

300

氨水使用量(m3/h)

0.5

0.2

煙氣排放O2含量(%)

9

9

熟料KH值

0.901

0.901

熟料三天強(qiáng)度(Mpa)

28.8

29.2

熟料28天強(qiáng)度(Mpa)

未統(tǒng)計(jì)

未統(tǒng)計(jì)

噸熟料標(biāo)煤耗(Kg)

未統(tǒng)計(jì)

未統(tǒng)計(jì)

分解爐高強(qiáng)
還原脫硝

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)的全部窯尾用煤構(gòu)成一個(gè)高強(qiáng)還原區(qū),將窯頭高溫煅燒形成的熱力型NOX高效還原。根據(jù)這一原理設(shè)計(jì)出的煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)無分風(fēng)、分煤工藝,一方面將氮氧化物在燃燒過程中還原脫出,另一方面可將入窯物料在不結(jié)皮堵塞的條件下提高分解率和溫度,形成分解爐高強(qiáng)還原燃燒控制技術(shù)。

提高還原劑
NOX的反應(yīng)效率

為提高煤粉分解后的還原劑與NOX反應(yīng)效率,煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)在還原劑與NOX的還原區(qū)域噴射水蒸氣,以高效強(qiáng)力分解煤粉形成較強(qiáng)的還原劑,擴(kuò)大還原劑與NOX的反應(yīng)效果。

提高煤粉
分解效果

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)采用專用強(qiáng)旋流擴(kuò)散型煤粉燃燒器,使擴(kuò)散的煤粉以一定速度旋流進(jìn)入強(qiáng)力還原區(qū),提高煤粉的分解效果,以產(chǎn)生更多的還原氣氛。

產(chǎn)品知識(shí) Product Knowledge

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