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永登祁連山煙氣脫硝技術 Project Cases

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)工藝改造在永登祁連山水泥有限公司5000T/D熟料生產線運行以來,產質量穩(wěn)定,節(jié)約氨水效果突出。改造后,氨水用量由0.7-0.8m³/h,降低至0.25-0.4m³/h,每年僅節(jié)約氨水費用高達數百萬元。

具體技術參數對比表詳見如下:

主要參數

煙氣脫硝改造前

煙氣脫硝改造后

頭煤量(t/h)

12.5-13

12.5-13

尾煤量(t/h)

15-17

15-17

投料量(t/h)

450

450

二次風溫(℃)

900

900

三次風溫(℃)

800-850

800-850

C1出口溫度(℃)

315-320

315-320

窯尾溫度(℃)

1100-1200

1100-1200

NOX考核環(huán)保標準(mg/Nm3

320

320

NOX實際控制標準(mg/Nm3

300

300

氨水使用量(m³/h)

0.7-0.8

0.25-0.4

煙氣排放O2含量(%)

7-8

7-8

熟料KH值

0.89-0.91

0.89-0.91

節(jié)約氨水,降低生產成本

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)工藝改造是河南匯金智能裝備有限公司研究開發(fā)的新一代水泥熟料窯尾煅燒技術,該技術采用分解爐高強還原燃燒控制技術,對現有新型干法回轉窯窯尾燒成系統(tǒng)進行技術改造,可達到少用氨水、尿素、催化劑等條件下,降低氨水用量,大幅度節(jié)約煤耗,提高熟料產量,大大降低熟料的生產成本。

節(jié)能降耗,社會效益明顯

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)工藝改造減少或不用氨水,實際上是減少了環(huán)境的二次污染,進一步減少了干法水泥生產線生產環(huán)境的一重大隱患,提高了干法水泥生產安全效益,減少了生產氨水的社會資源用量,實現了水泥生產線真正的資源節(jié)約和節(jié)能減排。

經濟效益可觀

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)工藝改造項目投入小,經濟效益好。以2500t/d水泥生產線為例,該技術項目實施后,每年可節(jié)約氨水費225萬元-450萬元,整個項目有成效期為半年。加上節(jié)能提產,效益更加可觀。

產品知識 Product Knowledge

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