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太陽石水泥煙氣脫硝技術(shù) Project Cases

自匯金煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)在河南省太陽石集團(tuán)水泥有限公司2500t/d生產(chǎn)線改造上線后,生產(chǎn)線氨水用量從14.40噸/天降至11.52噸/天,推算每年節(jié)約氨水777.6噸,每年僅氨水費(fèi)用節(jié)約47萬元,且NOX的實(shí)際控制標(biāo)準(zhǔn)由≤250mg/Nm3降至≤150mg/Nm3

具體技術(shù)參數(shù)對(duì)比表詳見如下:

主要參數(shù)

煙氣脫硝改造前

煙氣脫硝改造后

頭煤量(t/h)

7.5

7.4

尾煤量(t/h)

10.5

10.5

投料量(t/h)

212

210

二次風(fēng)溫(℃)

1100

1130

三次風(fēng)溫(℃)

900

920

C1出口溫度(℃)

325

315

窯尾溫度(℃)

1160

1150

NOX考核環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

≤320

≤320

NOX實(shí)際控制標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

≤250

≤150

氨水使用量(kg/h)

600

480

煙氣排放O2含量(%)

7.8

7.8

熟料KH值

0.92

0.92

熟料三天強(qiáng)度(Mpa)

31

數(shù)據(jù)未出

熟料28天強(qiáng)度(Mpa)

61

數(shù)據(jù)未出

噸熟料標(biāo)煤耗(Kg)

105

數(shù)據(jù)未出

分解爐高強(qiáng)
還原脫硝

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)的全部窯尾用煤構(gòu)成一個(gè)高強(qiáng)還原區(qū),將窯頭高溫煅燒形成的熱力型NOX高效還原。根據(jù)這一原理設(shè)計(jì)出的煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)無分風(fēng)、分煤工藝,一方面將氮氧化物在燃燒過程中還原脫出,另一方面可將入窯物料在不結(jié)皮堵塞的條件下提高分解率和溫度,形成分解爐高強(qiáng)還原燃燒控制技術(shù)。

窯頭窯尾
用煤優(yōu)化控制

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)調(diào)整合適的頭尾煤用量比例,適當(dāng)減低頭煤用量;在降低頭煤的同時(shí),使窯煅燒的正常進(jìn)行,煤耗下降;增加分解爐用煤比例的同時(shí),不過燒,預(yù)熱器分解爐不結(jié)皮堵塞,同時(shí)達(dá)到強(qiáng)化煅燒的目的。

提高煤粉
分解效果

煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)采用專用強(qiáng)旋流擴(kuò)散型煤粉燃燒器,使擴(kuò)散的煤粉以一定速度旋流進(jìn)入強(qiáng)力還原區(qū), 提高煤粉的分解效果,以產(chǎn)生較多的還原氣氛。

產(chǎn)品知識(shí) Product Knowledge

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