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滇東水泥煙氣脫硝技術(shù) Project Cases

自2017年5月13日改造上線后,氨水用量從18.0噸/天,降低為3.0噸/天,實(shí)際節(jié)約15.0噸/天,預(yù)計每年節(jié)約氨水使用量2700噸;節(jié)約效果將近80%,年僅氨水節(jié)約高達(dá)205萬元(一年按300天計算),并且在減少氨水使用量的基礎(chǔ)上將NOX排放指標(biāo)實(shí)際控制在400mg/Nm3以內(nèi)。

具體技術(shù)參數(shù)對比表詳見如下:

主要參數(shù)

煙氣脫硝改造前

煙氣脫硝改造后

頭煤量(t/h)

6.3

5.9

尾煤量(t/h)

9.5

9.5

投料量(t/h)

145

150

二次風(fēng)溫(℃)

1100

1150

三次風(fēng)溫(℃)

950

980

C1出口溫度(℃)

370

360

窯尾溫度(℃)

980

980

NOX考核環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

400

400

NOX實(shí)際控制標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3

<400

<400

氨水使用量(t/h)

0.5

0.125

煙氣排放O2含量(%)

12.5

12.5

熟料KH值

0.90

0.90

熟料三天強(qiáng)度(Mpa)

33

33

熟料28天強(qiáng)度(Mpa)

 

 

噸熟料標(biāo)煤耗(Kg)

121

119

高效降低NOX排放
降低氨水量60%以上

不增加成本,增強(qiáng)水泥煅燒性能,不用氨水、尿素、催化劑等條件下,NOX排放濃度大幅降低達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。同時大幅節(jié)能、提產(chǎn),大大減少了對空氣的污染。

高效節(jié)約煤耗
節(jié)煤5%-15%

 

節(jié)煤5%-15%——煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)能在操作運(yùn)行中靈活調(diào)節(jié)和控制燃燒狀態(tài),燃燒效率高,結(jié)皮堵塞幾率低,節(jié)約實(shí)物煤耗5-20kg/t。

提高產(chǎn)量
大幅降低生產(chǎn)成本

提產(chǎn)5-20%——采用煤的預(yù)燃及強(qiáng)化燃燒技術(shù),可使窯產(chǎn)量大幅提高5%以上;分解爐對煤種的適應(yīng)性強(qiáng),特別適用于低劣煤及揮發(fā)很低的煤種(如無煙煤,高灰份(45%)低質(zhì)煤、高硫煤等),降低水泥熟料的生產(chǎn)成本。

產(chǎn)品知識 Product Knowledge

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