張建,王興偉,張江,林廷全, 常文奇
(1四川星船城水泥股份有限公司資中二廠,四川 資中 641200)
(2河南匯金智能裝備有限公司,河南 鄭州 453000)
摘要:本文介紹了水泥窯煙氣脫硝窯頭燒成和窯尾燒成系統(tǒng)改造的技術原理和改造方案,探討采用窯頭低氮煤粉燃燒技術可實現(xiàn)降低回轉窯內(nèi)熱力型NOx生產(chǎn)量,采用窯尾分解爐高強還原燃燒控制技術可實現(xiàn)將回轉窯內(nèi)熱力型NOx高強還原,大大降低了整個系統(tǒng)NOx生產(chǎn)量,結合實踐應用,窯頭低氮煤粉燃燒技術和分解爐高強還原燃燒控制技術可實現(xiàn)脫硝效率60%以上,大大減少NOx排放總量,降低了氨水用量和脫硝成本。
關鍵詞:脫硝;NOx;還原燃燒;低氮燃燒。
1. 前言
隨著環(huán)境保護工作形勢的日益嚴峻,NOx作為重點管控指標之一,新型干法水泥回轉窯內(nèi)的燒結溫度高,過??諝饬看蟆Ox排放濃度高且灰量大使其脫硝工程面臨著艱巨的挑戰(zhàn)。目前用于水泥回轉窯NOx排放的控制技術大多采用選擇性非催化還原技術SNCR,但SNCR技術脫氮效率低,日常投入費用太高,給公司生產(chǎn)經(jīng)營增加了較重的經(jīng)濟負擔。本文介紹的水泥窯煙氣脫硝窯頭燒成和窯尾燒成系統(tǒng)改造的技術原理和改造方案,可實現(xiàn)脫硝效率達到60%以上,NOx指標能控制在100mg/m³以內(nèi)的目標,能滿足環(huán)保要求,降低企業(yè)生產(chǎn)成本,符合未來環(huán)保發(fā)展趨勢的時代需求。
2. 水泥窯煙氣脫硝燒成系統(tǒng)技術原理
2.1窯頭低氮煤粉燃燒技術原理
窯頭燒成系統(tǒng)采用低氮燃燒控制技術,通過減少一次風量,利用強高壓風速差,控制窯頭燃燒器火焰的高溫動態(tài)時間,減少氮氣和氧氣在高溫區(qū)的反應時間和反應氣體量,實現(xiàn)控制回轉窯內(nèi)NOx的生成量。
2.2窯尾分解爐高強還原燃燒控制技術原理
窯尾燒成系統(tǒng)采用分解爐高強還原燃燒控制技術和窯頭窯尾用煤量優(yōu)化控制技術,使煤粉在分解爐內(nèi)全部分解,形成大量的CO、CHi、H2、HCN和固定碳等還原劑,將窯內(nèi)產(chǎn)生的熱力型NOx強力還原成N2。從而大幅度減少窯尾煙氣的NOx含量,達到脫硝的目的。
3. 水泥窯煙氣脫硝燒成系統(tǒng)技術方案
3.1窯頭低氮煤粉燃燒技術方案
(1)窯頭燃燒器采用一次風量小于6%的低氮節(jié)能燃燒器,采用低氮煤粉燃燒控制技術,降低回轉窯內(nèi)熱力型NOx生成量。如圖1所示:
圖1 低氮節(jié)能燃燒器頭部實物圖
(2)優(yōu)化窯頭煤粉輸送系統(tǒng),提高窯頭煤粉輸送的氣固比,降低窯頭煤粉輸送的風量,降低燃燒型NOx的生成量。
(3)控制窯頭燃燒器火焰的高溫動態(tài)時間和反應氣體量,從NOx的反應時間,反應溫度,反應介質上控制回轉窯內(nèi)NOx的生成量。
3.2分解爐高強還原燃燒控制技術方案
(1)窯尾煤粉燃燒系統(tǒng)技術方案:
優(yōu)化窯尾煤粉輸送系統(tǒng),提高窯尾煤粉輸送的氣固比,降低窯尾煤粉輸送的風量。
采用高性能專用強旋流擴散型窯尾煤粉燃燒器,優(yōu)化窯尾燃燒器的安裝位置,使擴散的煤粉以一定速度旋流進入強力還原區(qū),提高煤粉的分解效果,以產(chǎn)生多的還原氣氛。如圖2所示:
圖2 脫硝專用強旋流擴散型窯尾煤粉燃燒器實物圖
(2)三次風管技術方案
窯尾脫硝燒成系統(tǒng)在分解爐形成的強力還原區(qū)是有三次風管與窯尾煙室縮口之間的位置形成的,因此,對于三次風管的位置有一定的要求,三次風管的位置在分解爐形成強力還原區(qū)的上部。
(3)四級下料管技術方案
窯尾脫硝燒成系統(tǒng)需對四級旋風筒下料管在分解爐下料點的位置需要進行優(yōu)化,四級旋風筒下料管對分解爐下料點位于三次風管之上,高于三次風管0.5米以上,將每列單管下料,更改為雙管下料,每單列增加一套分料閥、翻板閥、撒料箱及相應的下料管延長。其目的是將相對低溫物料下移,吸收還原區(qū)高溫,凝聚窯氣中析出的堿硫等有害成分,防止結皮的發(fā)生,同時有利于實現(xiàn)部分物料提前分散分解反應,強化了分解爐能力。
具體技術方案如圖3和圖4所示:
圖3 窯尾脫硝燒成系統(tǒng)技術改造前示意圖
圖4 窯尾脫硝燒成系統(tǒng)技術改造后示意圖
4. 水泥窯煙氣脫硝燒成系統(tǒng)應用實踐
我公司有一條3200噸熟料生產(chǎn)線,依照該技術方案進行了煙氣脫硝窯頭燒成系統(tǒng)和窯尾分解爐燒成系統(tǒng)的技術改造,取得了良好效果。表1所示為我公司3200噸生產(chǎn)線回轉窯燒成系統(tǒng)脫硝主要參數(shù):
表1 窯系統(tǒng)脫硝主要工藝參數(shù)
公司于2019年2月份進行了煙氣脫硝窯頭燒成和窯尾分解爐燒成系統(tǒng)技術改造后,不噴入氨水在分解爐強力還原區(qū)上方檢測NOx濃度為420 mg/Nm³,相同NOx控制指標情況下,氨水用量平均下降了71%;脫硝綜合效率大于63%。具體技術改造前后主要工藝參數(shù)對比如表2所示:
表2 煙氣脫硝技術改造前后主要工藝參數(shù)對比如下:
通過改造前后的數(shù)據(jù)對比分析,該技術方案的改造不僅在降低氨水成本方面有著明顯的效果,還在優(yōu)化工藝系統(tǒng),提升產(chǎn)量,降低電耗煤耗及改善熟料質量方面也有明顯的成效,產(chǎn)生的經(jīng)濟效益可觀。
作者:張建、常文奇
審核人:王興偉,張江,林廷全
機構:四川星船城水泥股份有限公司資中二廠
河南匯金智能裝備有限公司
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